水泥廠(chǎng)生料立磨怎樣節約油耗電耗,輥壓機終粉磨系統的特點(diǎn)是粉磨效率高、電耗較立磨系統更低,金屬消耗低,有的達到0.5g/t生料,且體積小、占地面積小,易于安裝。進(jìn)入21世紀,國內設計開(kāi)發(fā)的大型輥壓我公司1#、2#生產(chǎn)線(xiàn)分別建于2001年和2002年,配套的生料磨為史密斯ATOX37.5立磨,設計臺時(shí)產(chǎn)量180 t/h,實(shí)際臺時(shí)產(chǎn)量192 t/h。但是運行十余年來(lái),各方面指標明顯落后,主要表現在: (1)生
2021年1~7月份生料磨臺時(shí)產(chǎn)量為276t/h(干基),工序平均電耗為16.35kWh/t,比前期節約2.33kWh/t。每月按照23萬(wàn)t生料產(chǎn)量、電費按照0.5元/kWh進(jìn)行測算,每月節約電水泥廠(chǎng)的生產(chǎn)工藝主要是兩磨一燒,生料和水泥磨的電力消耗約占水泥廠(chǎng)電力消耗的2/3 左右,占水泥成本的 1/3 左右,要大幅度降低電耗,降低成本,提高市場(chǎng)竟爭力,必須加強日常生產(chǎn)
生料粉磨工序電耗小于14千瓦時(shí)每噸, 熟料煅燒工序電耗小于23千瓦時(shí)每噸, 熟料標準煤耗小于98公斤標準煤, 噸熟料發(fā)電大于40千瓦時(shí)每噸, 42.5水泥粉磨工序電耗(福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(chǎng)2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)采用MLS3626型立磨,2009年1月投產(chǎn)運行,該立磨系統運行幾年來(lái)故障率較高,臺時(shí)產(chǎn)量較低,直2012年才平穩運行,但生料工序電耗較高。隨著(zhù)
摘要:本文主要從福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(chǎng)一條2500T/d水泥熟料回轉窯生產(chǎn)線(xiàn)生料制備工序電耗高現狀分析、通過(guò)與國內先進(jìn)同行業(yè)技術(shù)指標對標找出差距,分峰谷電的利用對于水泥廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是可以節約成本的一項重要措施。根據企業(yè)峰谷電的時(shí)間劃分:峰電:7:0011:0019:0023:00平電:11:0019:00谷電:23:007:00,峰谷
桂林水泥廠(chǎng)生料立磨分享水泥廠(chǎng)SO2排放影響因素的計算分析,來(lái)源北極星大氣網(wǎng),1SO2在水泥系統中的不同形態(tài), 1.1煙氣SO2的來(lái)源水泥窯系統中的硫是由原材料和燃料帶入的。原料中的硫水泥廠(chǎng)中控室立磨操作員述職報告范文(通用15篇) 時(shí)光在流逝,從不停歇萬(wàn)物在更新,而我們在成長(cháng),回顧過(guò)去的工作,倍感充實(shí),收獲良多,快快來(lái)寫(xiě)一份述職報告吧。你
功夫不負有心人,我車(chē)間生料磨現場(chǎng)全年幾乎沒(méi)有各級檢查的整改項,清潔化常年保持廢氣、煤磨崗位多次被廠(chǎng)評為清潔文明生產(chǎn)明星崗連全車(chē)間清潔工作難做的崗(4)強化磨內通風(fēng)加強磨內通風(fēng),可削減磨內緩沖墊現象,有利于加快磨內流速,可起到提高磨機產(chǎn)量,另一方面可達到收集細粉塵量的目的,因提高產(chǎn)量相應地降低了磨
砂巖配料(熒光分析)立磨生料均化庫窯尾預熱器 鋼渣 熟料庫冷卻機回轉窯分解爐 出廠(chǎng)包裝水泥水泥磨混合材 石膏 3.3水泥廠(chǎng)生料工段工藝流程圖 石灰石→板式喂料1、生料工序工藝技改節能:使用輥壓機終粉磨工藝代替高能耗球磨機和老舊立磨工藝,目前生料工序電耗,輥壓機工藝電耗可以控制到1012度之間,球磨機工序一般在20度以上,立磨工藝一
為貫徹落實(shí)國務(wù)院《"十四五"節能減排綜合工作方案》,加快推廣水泥行業(yè)節能減排技術(shù),促進(jìn)節能降碳減污增效,推動(dòng)水泥行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展,湖南昌迪環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"湖南關(guān)鍵詞:生料制備綜合電耗立磨選粉機葉片改造方案立磨選粉機轉子密封改造方案尾排風(fēng)機變頻改造方案改造效果 1.概述 水泥廠(chǎng)生料制備綜合電耗是指水泥熟料生產(chǎn)工藝過(guò)程中從原料破碎
②、年上半年原材料水分略高于去年同期,導致入磨水分增加,影響了磨機臺時(shí)。 ③、年上半年為減少陳料積壓增加了熟料消耗量,但為了保證出磨水泥比表面積,導致磨表1中卸磨、立磨及輥壓機系統運行電耗 2我集團公司生料粉磨系統配置及電耗現狀 我集團公司現有15條2500t/d及以上生產(chǎn)線(xiàn),生料粉磨系統中有2套球磨機系統、11套立磨系統和2套輥壓機終
物料的濕度對生料立磨的產(chǎn)量和電耗有很大的影響。過(guò)高的物料濕度會(huì )導致物料在磨輥和磨盤(pán)之間形成泥狀物質(zhì),降低磨石的破碎效率,同時(shí)也會(huì )增加電耗。因此,要控制物料的濕度在合冀東水泥灤縣有限責任公司目前擁有日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)二條,每條生產(chǎn)線(xiàn)配備兩臺生料立磨,一線(xiàn)立磨是由日本宇部(UBE)公司和西德萊歇公司通過(guò)技術(shù)合作而制造的宇部萊歇磨,即UM464型